老设备改成“小胃口”一年节煤3万吨
1号机组主控台。本报
赵跃*
摄
本报讯(通讯员安从*
焦同喜)近日,华能上安电厂一号机检修后运行性能试验工作全部结束。结果显示,经过设备挖潜和技术改造后,一号机如正常运转,每年可节约3万多吨标准煤。
“目前,国内好机组平均煤耗在330-340克/千瓦时,而一号机检修前为347-348克/千瓦时。通过这次检修,一号机发电煤耗降低8克/千瓦时,基本达到国内先进水平。”副厂长郄彦明介绍说。
去年底,上安电厂抓住一号机A级检修的有利时机,投入数千万元资金,大刀阔斧地实施技术改造。他们围绕降低汽轮机热耗、进行空预器改造、锅炉干排渣应用和引风机变频改造等重点,进行了精心策划。同时,邀请河北电力研究院为1号机做检修前热力性能试验,深入分析机组能耗高的症结和原因;派技术人员远赴内蒙古伊敏电厂考察干排渣项目实施情况;与空预器厂家技术人员一起研讨技术和施工方案,前后进行了50多项(次)变更。围绕引风机变频逻辑设计,邀请华北电力大学教授专家拿意见、提建议,研讨最佳方案。各项目组建立了详实的文件包,编制了安全措施、技术措施、组织措施和形象进度图,为检修工作顺利进行打下了坚实基础。
检修结束后,经运行性能试验显示,干排渣系统完成后,可实现月度节水22万余吨,每年节水约250万吨。在机组额定负荷下,汽机热耗为8350.53千焦/千瓦时,比检修前降低了190.46千焦/千瓦时,折合发电煤耗7.1克/千瓦时;锅炉效率达到了91.42%,比检修前87.6%有了显著提高,且超过了90.88%的设计值。按照目前运行数据测算,一号机发电煤耗可降低8克/千瓦时,生产厂用电率可下降0.9个百分点,正常运转全年可节约3万多吨标准煤。